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拋光廢渣的燒結特性及生產運用

2021-4-9 | 冶金工業論文

實驗結果與討論

1.拋光廢渣的熱分析:圖1是拋光廢料室溫到1250℃的差熱、熱重分析圖。圖中顯示由室溫到600℃左右,出現了明顯的失重,這是吸附水和氯化鎂結晶水脫除、氯化鎂分解以及廢渣沉淀劑氧化的綜合結果[3],由600℃到1050℃左右,熱重曲線稍有變化,1050℃以后,熱重曲線保持不變,可能是廢渣中碳化硅含量不高,并且碳化硅氧化中碳的脫除與氧與硅反應形成一定的互補造成的,其化學反應式為:SiC+2O2=SiO2+CO2↑

2.拋光廢渣的發泡特性:拋光廢渣中碳化硅含量低,所以在熱重分析時碳化硅氧化造成的重量變化不明顯,但這不等于對燒成后期的影響不大,實際上,1摩爾碳化硅氧化成氧化硅會放出1摩爾的二氧化碳,放出氣體的體積接近碳化硅固體體積的2000倍,所以,即使廢渣中碳化硅含量很少,如果燒成時產生的二氧化碳封閉在坯體中,則坯體的密度和強度會顯著下降。為了更加詳細了解拋光廢渣在燒成時的表現,我們將拋光廢渣制成試樣,利用可視化燒成設備測試了該試樣在燒成時的膨脹與收縮現象,結果示于圖2。傳統的拋光磨頭的成分主要有氯化鎂、氧化鎂、碳化硅等,其中碳化硅可以在較高溫度下氧化放出二氧化碳氣體。而作為膠凝材料的氯化鎂在600℃前分解放出大量的氣體。近年新型的拋光磨塊的結合劑則為銅基、鋁基、鐵基的金屬合金,以粉末冶金方法與碳化硅或者金剛石磨料燒結一起,金屬材料高溫雖不會產生氣體,但作為雜質也會對陶瓷燒成有一定的影響。從拋光廢渣的膨脹收縮曲線(圖3)可以看出,拋光廢渣試樣從900℃左右開始收縮,說明含有磨料的拋光磚廢渣,其燒結溫度大大降低,出現液相的溫度提前,在該溫度下已有液相生成,試樣開始燒結。收縮持續到在1100℃左右,膨脹開始出現,并且隨著溫度的升高,幾乎直線上升,直到1250℃升溫結束。根據膨脹收縮曲線,可以認為在1100℃該試樣已經有大量液相存在,此時生成的氣體主要被液相包圍,隨著溫度進一步升高,氣體壓力增大,氣體膨脹,由于液相黏度大,坯體中的氣體無法及時釋放,因此氣泡變大,坯體體積增大。隨著溫度升高,碳化硅不斷氧化完全,體積越來越大。

3.分段研究拋光廢渣燒結性能:由于拋光廢渣的發泡性,在陶瓷墻地磚中使用,生產工藝會變得難以控制,無法保證磚的質量,為此我們將各拋光段廢渣分別進行了研究。根據實驗統計,在所有拋光廢渣中,刮平和100目以前粗拋所產生的廢渣占到80%以上,中磨段約10%,細磨段不到10%。拋光生產線各段所用的磨頭有所不同,磨塊用量和磨削量也不相同,廢渣的成分、粒度等有諸多差異,因此我們進行分段取樣進行燒結性能測試,結果列于表1。由表可看出,1090℃以下拋光廢渣以收縮為主,1138℃拋光廢渣已經膨脹,這是由于碳化硅氧化產生氣體量過大、此溫度廢渣中液相量增多,氧化產生氣體不能及時排除產生所謂發泡現象,造成坯體體積膨脹;1138℃前隨著溫度的升高吸水率下降,在1138℃達到最低,說明在此溫度,開口氣孔逐漸變為閉口氣孔。1175℃吸水率上升可能是由于隨溫度升高玻璃相粘度降低,閉氣孔中氣體膨脹,氣泡破裂,重新形成開口氣孔造成。各段廢渣比較,細磨段廢渣1138℃收縮率最大,1175℃膨脹率最大,同樣溫度吸水率最小,這說明細磨段廢渣的燒結性能與粗磨及中磨段有較大的差別,這是由于細磨段粒度小,高溫下燒結活性高,而且廢渣中磨塊成分的含量最高,即熔劑成分Mg離子含量高,造成高溫時玻璃相量較大、粘度較高,故細磨段廢渣所形成的氣孔以封閉氣孔為主。由分段試驗可以看出,拋光廢渣的收縮膨脹吸水率等燒結性能,與拋光廢渣中含有的磨料成分及廢渣本身粒度有很大的相關性,如果要在生產中應用,工藝上采取均化步驟是必不可少的,本廠的做法是拋光廢渣壓濾后,以每批1000噸為一個均化單位,集中堆積后采用挖掘機進行粗均化,取樣化驗后,再作為陶瓷原料使用。為了提高拋光廢渣的利用率、使原料的均勻性更好,采取了分段收集處理拋光廢渣的方法:將磨料及溶劑含量少的刮平、粗磨和中磨廢渣與細磨廢渣分開收集,前段廢渣可以直接用于陶瓷磚生產,細磨廢渣可以供給輕質磚廠做生產輕質磚的發泡原料,也可以作為原料漿按一定配比加到料漿池中作為原料再利用,這樣做的目的是避免因細磨段細度小、含較多電解質,出現漿料流動性差現象,影響球磨及放漿。

4.拋光廢渣在墻地磚中的應用試驗:為了尋找拋光廢渣在陶瓷生產中應用的方法,將一定量均化處理的拋光廢渣摻加到不同吸水率坯體中,進行燒結試驗。設計的實驗方案如下:A-廣場磚粉料外加25%拋光磚廢渣;B-拋光磚粉料外加25%拋光磚廢渣;C-釉面磚粉料外加25%拋光磚廢渣。混合料壓制成試樣后,在對應產品的燒成溫度附近進行燒結實驗,廣場磚和拋光磚的燒成溫度為1200℃,釉面磚的燒成溫度為1130℃。燒結實驗結果列于表2。數據表明,加廢渣的拋光磚和廣場磚燒成后都有不同程度的膨脹發泡現象,在釉面磚素燒溫度下,坯體沒有膨脹,磚的吸水率也達到了國家標準17%以下的要求。這是由于釉面磚燒成溫度較低,并且素燒工藝有利于坯體排放大量氣體。我們已成功地利用拋光磚廢渣生產出質量優良的釉面磚,相關生產技術將另文論述。

結語

摻拋光廢渣陶瓷發泡的原因是拋光廢渣中含的磨料成分SiC氧化反應產生氣體的溫度比較高,SiC放氣階段陶瓷中產生了大量高粘度液相,妨礙氣體排出,產生發泡現象。拋光廢渣采用堆場均化、分級收集處理方法,可以達到穩定生產的目的。具體措施是:粗拋段使用金屬結合拋光磨塊減少廢渣中的磨料含量,粗、中磨段的廢渣與細磨段分別收集,大量堆積均化后使用,粗、中磨段廢渣直接參與配料球磨,細磨段廢渣無需球磨配入漿料,進入造粒工藝。不同的陶瓷產品由于配方及燒成工藝不同,決定了是否可以使用燒拋光廢渣做原料。根據本實驗,拋光廢渣可作為原料在燒成溫度較低的釉面磚使用,摻加量25%,瓷磚無發泡現象,吸水率符合標準要求。

本文作者:余國明 呂明 李少平 彭誠 王勇 吳建青 單位:廣東宏陶陶瓷有限公司 華南理工大學材料科學與工程學院 

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